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数控机床的故障分析 案例分析经验介绍

信息来源:chongchuang.biz   时间: 2013-09-03  浏览次数:900

  目前,数控机床的应用越来越广泛,其加工柔性好,精度高,生产效率高,具有很多的优点。但由于技术越来越先进、复杂,对维修人员的素质要求很高,要求他们具有较深的专业知识和丰富的维修经验,在数控机床出现故障才能及时排除。我公司有几十台数控设备,数控系统有多种类型,几年来这些设备出现一些故障,通过对这些故障的分析和处理,我们取得了一定的经验。下面结合一些典型的实例,对数控机床的故障进行系统分析,以供参考。
  有时由于nc系统出现硬件的损坏,使机床停机。对于这类故障的诊断,首先必须了解该数控系统的工作原理及各线路板的功能,然后根据故障现象进行分析,在有条件的情况下利用交换法准确定位故障点。
  例一、一台采用德国西门子sinumeriksystem3的数控机床,其plc采用s5─130w/b,一次发生故障,通过nc系统pc功能输入的r参数,在加工中不起作用,不能更改加工程序中r参数的数值。通过对nc系统工作原理及故障现象的分析,我们认为plc的主板有问题,与另一台机床的主板对换后,进一步确定为
  例二、另一台机床也是采用sinumeriksystem3数控系统,其加工程序程序号输入不进去,自动加工无法进行。经确认为
  例三、一台采用德国heidenhain公司tnc155的数控铣床,一次发生故障,工作时系统经常死机,停电时经常丢失机床参数和程序。经检查发现
  数控机床有些故障是由于nc系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。还有些故障由于偶然原因使
  例一、一台采用日本发那科公司fanuc每次开机都发生死机现象,任何正常操作都不起作用。后采取强制复位的方法,将系统内存全部清除后,系统恢复正常,重新输入机床参数后,机床正常使用。这个故障就是由于机床参数混乱造成的。
  例二、一台专用数控铣床,nc系统采用西门子的sinumeriksystem3,在批量加工中nc系统显示2号报警“limitswitch”,这种故障是因为y轴行程超出软件设定的极限值,检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,crt上显示的y轴坐标确定达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的,适当调整软件限位设置后,故障被排除。这个故障就是软件限位设置不当造成的。
  例三、一台采用西门子sinumerik810的数控机床,一次出现问题,每次开机系统都进入automatic状态,不能进行任何操作,系统出现死机状态。经强制启动后,系统恢复正常工作。这个故障就是因操作人员操作失误或其它原因使
  例一、一台采用德国西门子sinumeriksystem3的数控机床,一次出现故障,nc系统加上电后,crt不显示,检查发现nc系统上“couplingmodule”板上左边的发光二极管闪亮,指示故障。对plc进行热启动后,系统正常工作。但过几天后,这个故障又出现了,经对发光二极管闪动频率的分析,确定为电池故障,更换电池后,故障消除。
  例二、一台采用西门子sinumerik810的数控机床,有时在自动加工过程中,系统突然掉电,测量其24v直流供电电源,发现只有22v左右,电网电压向下波动时,引起这个电压降低,导致nc系统采取保护措施,自动断电。经确认为整流变压器匝间短路,造成容量不够。更换新的整流变压器后,故障排除。
  例三、另一台也是采用西门子sinumik810的数控机床,出现这样的故障,当系统加上电源后,系统开始自检,当自检完毕进入基本画面时,系统掉电。经分析和检查,发现x轴抱闸线圈对地短路。系统自检后,伺服条件准备好,抱闸通电释放。抱闸线圈采用24v电源供电,由于线圈对地短路,致使24v电压瞬间下降,
  由于数控系统的控制核心是对机床的进给部分进行数字控制,而进给是由伺服单元控制伺服电机,带动滚珠丝杠来实现的,由旋转编码器做位置反馈元件,形成半闭环的位置控制系统。所以伺服系统在数控机床上起的作用相当重要。伺服系统的故障一般都是由伺服控制单元、伺服电机、测速电机、编码器等出现问题引起的。下面介绍几例:
  数控机床
  一台采用sinumerik810/t的数控车床,一次刀塔出现故障,转动不到位,刀塔转动时,出现6016号报警“slidepowerpacknooperation”,根据工作原理和故障现象进行分析,刀塔转动是由伺服电机驱动的,电机一启动,伺服单元就产生过载报警,切断伺服电源,并反馈给
  例二、一台采用直流伺服系统的美国数控磨床,e轴运动时产生“eaxisexecessfollowingerror”报警,观察故障发生过程,在启动e轴时,e轴开始运动,crt上显示的e轴数值变化,当数值变到14时,突然跳变到471,为此我们认为反馈部分存在问题,更换位置反馈板,故障消除。
  例三、另一台数控磨床,e轴修整器失控,e轴能回参考点,但自动修整或半自动时,运动速度极快,直到撞到极限开关。观察发生故障的过程,发现撞极限开关时,其显示的坐标值远小于实际值,肯定是位置反馈的问题。但更换反馈板和编码器都未能解决问题。后仔细研究发现,e轴修整器是由z轴带动运动的,一般回参考点时,e轴都在z轴的一侧,而修整时,e轴修整器被z轴带到中间。为此我们做了这样的试验,将e轴修整器移到z轴中间,然后回参考点,这时回参点也出现失控现象;为此我们断定可能由于e轴修整器经常往复运动,导致e轴反馈电缆折断,而接触不良。校线证实了我们的判断,找到断点,焊接并采取防折措施,使机床恢复工作。
  由于现代的数控系统可靠性越来越高,故障率越来越低,很少发生故障。大部分故障都是非系统故障,是由外部原因引起的。
  1.现代的数控设备都是机电一体化的产品,结构比较复杂,保护措施完善,自动化程度非常高。有些故障并不是硬件损坏引起的,而是由于操作、调整、处理不当引起的。这类故障在设备使用初期发生的频率较高,这时操作人员和维护人员对设备都不特别熟悉。
  例一、一台数控铣床,在刚投入使用的时候,旋转工作台经常出现不旋转的问题,经过对机床工作原理和加工过程进行分析,发现这个问题与分度装置有关,只有分度装置在起始位置时,工作台才能旋转。
  例二、另一台数控铣床发生打刀事故,按急停按钮后,换上新刀,但工作台不旋转,通过plc梯图分析,发现其换刀过程不正确,计算机认为换刀过程没有结束,不能进行其它操作,按正确程序重新换刀后,机床恢复正常。
  例三、有几台数控机床,在刚投入使用的时候,有时出现意外情况,操作人员按急停按钮后,将系统断电重新启动,这时机床不回参考点,必须经过一番调整,有时得手工将轴盘到非干涉区。后来吸取教训,按急停按钮后,将操作方式变为手动,松开急停按钮,把机床恢复到正常位置,这时再操作或断电,就不会出现问题。
  这类故障是数控机床常见故障,一般都是由于检测开关、液压系统、气动系统、电气执行元件、机械装置等出现问题引起的。有些故障可产生报警,通过报答信息,可查找故障原因。
  例一、一台数控磨床,数控系统采用西门子sinumeriksystem3,出现故障报警f31“spindlecoolantcircuit”,指示主轴冷却系统有问题,而检查冷却系统并无问题,查阅plc梯图,这个故障是由流量检测开关b9.6检测出来的,检查这个开关,发现开关已损坏,更换新的开关,故障消失。
  例二、一台采用西门子sinumerik810的数控淬火机床,一次出现6014“faultlevelhardeningliquid”机床不能工作。报警信息指示,淬火液面不够,检查液面已远远超出最低水平,检测液位开关,发现是液位开关出现问题,更换新的开关,故障消除。
  有些故障虽有报警信息,但并不能反映故障的根本原因。这时要根据报警信息、故障现象来分析。
  例三、一台数控磨床,e轴在回参考点时,e轴旋转但没有找到参考点,而一直运动,直到压到极限开关,nc系统显示报警“eaxisatmax.travel”。根据故障现象分析,可能是零点开关有问题,经确认为无触点零点开关损坏,更换新的开关,故障消除。
  例四、一台专用的数控铣床,在零件批量加工过程中发生故障,每次都发生在零件已加工完毕,z轴后移还没到位,这时出现故障,加工程序中断,主轴停转,并显示f97号报警“spindlespeednotokstation2”,指示主轴有问题,检查主轴系统并无问题,其它问题也可导致主轴停转,于是我们用机外编程器监视plc梯图的运行状态,发现刀具液压卡紧压力检测开关f21.1,在出现故障时,瞬间断开,它的断开表示铣刀卡紧力不够,为安全起见,
  还有些故障不产生故障报警,只是动作不能完成,这时就要根据维修经验,机床的工作原理,
  例五、一台数控机床一次出现故障,负载门关不上,自动加工不能进行,而且无故障显示。这个负载门是由气缸来完成开关的,关闭负载门是plc输出q2.0控制电磁阀y2.0来实现的。用nc系统的pc功能检查plcq2.0的状态,其状态为1,但电磁阀却没有得电。原来plc输出q2.0通过中间继电器控制电磁阀y2.0,中间继电器损坏引起这个故障,更换新的继电器,故障被排除。
  例六、一台数控机床,工作台不旋转,nc系统没有显示故障报警。根据工作台的动作原理,工作台旋转第一步应将工作台气动浮起,利用机外编程器,跟踪plc梯图的动态变化,发现plc这个信号并未发出,根据这个线索继续查看,最后发现反映二、三工位分度头起始位置检测开关i9.7、i10.6动作不同步,导致了工作台不旋转。进一步确认为三工位分度头产生机械错位,调整机械装置,使其与二工位同步,这样使故障消除。
  发现问题是解决问题的第一步,而且是最重要的一步。特别是对数控机床的外部故障,有时诊断过程比较复杂,一旦发现问题所在,解决起来比较轻松。对外部故障的诊断,我们总结出两点经验,首先应熟练掌握机床的工作原理和动作顺序。其次要熟练运用厂方提供的plc梯图,利用nc系统的状态显示功能或用机外编程器监测plc的运行状态,根据梯图的链锁关系,确定故障点,只要做到以上两点,一般数控机床的外部故障,都会被及时排除。

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